吕志强
- 作品数:6 被引量:17H指数:3
- 供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程更多>>
- KL2-H1水平井高密度饱和盐水混油钻井液技术被引量:3
- 2009年
- KL2-H1井是西气东输2007年在克拉区块的一口水平井。该井三开段为高压盐膏层,四开段为白云岩高压气层;钻井液密度为2.00~2.25g/cm2,压井液密度为2.40g/cm2,使用混10%~15%原油基液,固相含量相对高,且容量限低,同时由于带POWVER或MWD定向工具钻进,只能使用重晶石加重,使得钻井液的流变性较差,现场施工困难。经过室内实验,研究出了一套适用于现场要求和用重晶石加重的流变性较好的高密度饱和盐水钻井液和压井液配方。现场应用表明,该钻井液的各项性能均能很好地满足钻进要求。
- 张欢庆陈林贺文廷于松法吕志强刘毅张春鹤赵善波
- 关键词:水平井高密度钻井液饱和盐水钻井液钻井液配方
- 轮东1井超深井钻井液技术被引量:2
- 2008年
- 轮东1井是目前中国石油天然气集团公司在陆上钻的第一风险预探井,完钻井深为7 620 m。该井四开地层情况复杂,地层压力系数低、埋藏深、厚度大,极易发生漏、塌、溢等复杂。通过室内实验调整膨润土量和处理剂加量,优选出不同抗高温处理剂,现场并作了复查实验,最终确定了钻井液配方。经轮东1井的现场应用表明,该钻井液不仅满足了井下的生产需要,而且达到了预先设想的要求,其流变性、悬浮携带能力在200℃以内比较稳定;高温高压滤失量在160℃以内小于8 mL,200℃以内小于22 mL;分别在180℃下老化96 h、200℃下老化48 h,其性能均稳定。该技术为超深井钻井提供了一项技术储备。
- 吕志强王书琪尹达于松法刘毅李磊
- 关键词:高温钻井液钻井液配方井眼稳定抗高温超深井
- 基层操作员工安全培训
- 2012年
- 石油企业基层站队有着工种多、操作内容繁杂、安全风险大等特点,为做好基层操作员工安全培训工作,本文从编制HSE培训需求矩阵、能力评估、开展针对性培训、持续改进及考核等4个方面进行阐述,描述如何提高员工现场操作技能。
- 徐银燕吕志强孙凤枝
- 关键词:安全培训工作基层站HSE
- 水基磺化钻井液的流变性规律被引量:2
- 2012年
- 实验分别选取了塔里木油田低、中、高密度具有代表性的几口深井的水基磺化钻井液,使用高温高压流变仪Fann 75,对高温高压下温度及压力对该钻井液性能的影响进行了研究。结果表明,在180℃以下,表观黏度随温度升高而降低,在180~230℃范围内表观黏度随温度升高而升高;塑性黏度在50~230℃范围内随温度升高而降低;动切力在100℃以内随温度升高而降低,在100~230℃范围内随温度升高而升高;压力和温度同时变化时,水基磺化钻井液各流变参数的变化规律与温度对各参数的影响规律相同,温度是影响钻井液流变性的主要因素。
- 张斌张欢庆周志世邬光辉刘毅吕志强
- 关键词:流变性影响因素
- 超高密度压井液在英深1井的应用被引量:5
- 2006年
- 英深1井是一口五开重点复杂超深预探井。该井位于塔里木盆地西南坳陷齐姆根凸起英吉沙构造,完钻井深为7258m。该井在侧钻后处理井漏过程中,发生高压盐水溢流,控制溢流需密度为2.8g/cm3的超高密度压井液。因现场条件限制,使用密度为4.80g/cm3的铁矿粉作为加重剂配制该压井液,在兼顾流变性、抗盐污染等性能基础上,通过现场实验,配制成功。该压井液具有良好的抗高温能力,在溢流处理过程中发挥了好的作用。
- 王书琪吕志强贺文廷何涛
- 关键词:抗高温
- 迪那204井超长大裸眼井段钻井液技术被引量:5
- 2011年
- 迪那204井是塔里木油田迪那2号构造上的一口评价井,也是塔里木探区第一口超长大裸眼井。该井二开大井眼裸眼井段长达3000 m,加上复杂的地层岩性与大倾角等地质因素,要求钻井液具备良好的悬浮携带性、失水造壁性及抑制防塌能力,对钻井液的流变性能控制与维护处理提出了较高的要求。通过对聚合物体系与磺化体系在塔里木盆地应用的总结,在此井段的上部采用聚合物钻井液钻深2787 m,下部采用钾基磺化体系,成功地解决了影响钻井的一系列安全的问题;同时创造了迪那区块(同位井深)当年最快钻井的记录,实现了快速钻进的目的,电测、下套管、固井作业安全顺利。
- 于松法陈林张欢庆刘毅吕志强
- 关键词:钻井液