您的位置: 专家智库 > >

贾楠

作品数:9 被引量:22H指数:2
供职机构:北京科技大学更多>>
发文基金:“十一五”国家科技支撑计划国家科技支撑计划更多>>
相关领域:冶金工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 3篇专利

领域

  • 6篇冶金工程
  • 2篇金属学及工艺

主题

  • 2篇电解质
  • 2篇型坯
  • 2篇异型坯
  • 2篇硼粉
  • 2篇硼化钛
  • 2篇坯壳
  • 2篇坯壳厚度
  • 2篇轴承钢
  • 2篇转炉
  • 2篇连铸
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米片
  • 2篇结晶器
  • 2篇金属
  • 2篇金属钛
  • 2篇惰性气体
  • 2篇惰性气体保护
  • 2篇二硼化钛
  • 2篇GCR15轴...
  • 1篇异型坯结晶器

机构

  • 9篇北京科技大学
  • 1篇莱芜钢铁集团...
  • 1篇太原钢铁集团...
  • 1篇邯郸钢铁集团...

作者

  • 9篇贾楠
  • 5篇包燕平
  • 3篇吴华杰
  • 2篇曲选辉
  • 2篇任淑彬
  • 2篇岳峰
  • 2篇艾新港
  • 2篇刘建华
  • 1篇高海亮
  • 1篇马鑫
  • 1篇崔衡
  • 1篇徐保美
  • 1篇蒋静
  • 1篇李太全
  • 1篇安航航

传媒

  • 2篇第十五届全国...
  • 1篇北京科技大学...
  • 1篇特殊钢
  • 1篇河南冶金
  • 1篇第七届冶金工...

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 4篇2009
  • 3篇2008
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
一种二硼化钛条形纳米片的制备方法
本发明公开了一种二硼化钛条形纳米片的制备方法,包括以下步骤:将金属钛、镍和硼粉按一定比例要求放置于水冷铜坩埚中,在惰性气体保护下,于真空感应熔炼炉中熔化为合金液;合金液冷却凝固成Ti‑Ni‑B合金;将上述制备的合金进行电...
任淑彬贾楠明飞赵洋曲选辉
文献传递
异型坯结晶器冷却状况研究
结合异型坯连铸机实际生产情况,建立了钢液在异型坯结晶器内传热凝固过程的数学模型,分析了拉速、结晶器冷却水量对铸坯出结晶器厚度的影响,为进一步优化生产工艺提供了理论依据。研究表明现有工况下,拉速为1.0m/min,宽面冷却...
贾楠包燕平刘建华
关键词:异型坯结晶器坯壳厚度
文献传递
莱钢异型坯结晶器冷却状况研究
结合莱钢异型坯连铸机的实际生产情况,建立了钢液在异型坯结晶器内传热凝固过程的数学模型,分析了拉速、结晶器冷却水量对铸坯出结晶器厚度的影响,为进一步优化生产工艺提供了理论依据。研究表明现有工况下,拉速为1.0m/min,宽...
贾楠包燕平韩丽辉张婕韩文习韩蕾蕾刘建华
关键词:异型坯结晶器坯壳厚度传热凝固连铸机
文献传递
RH真空处理GCr15轴承钢中全氧及显微夹杂物的行为研究被引量:12
2009年
针对RH工艺生产轴承钢,通过现场试验研究了RH真空处理时间对钢中全氧和显微夹杂物的影响.试验结果表明,延长RH真空时间可以进一步降低钢中全氧和显微夹杂物的数量,RH脱氧主要是通过显微夹杂物的去除,全氧与显微夹杂物随时间的变化关系基本一致;真空处理25min可使钢液中全氧和显微夹杂降低约60%,比14min时多降低约13%,并得出邢钢轴承钢生产条件下,RH精炼过程钢液的表观脱氧速度系数为-0.036min-1;工艺优化后147炉轴承钢产品的平均全氧为6.7×10-6.
吴华杰包燕平岳峰田新中薛正学艾新港贾楠
关键词:RH轴承钢全氧
转炉流程生产GCr15轴承钢洁净度研究
针对转炉→LF→RH→连铸的GCr15轴承钢生产工艺,采用系统取样、综合分析等方法,对转炉、LF、RH、中间包、铸坯中T[O]以及非金属夹杂物变化进行系统研究。结果表明铸坯中T[O]平均值为12×10-16,钢材中T[O...
贾楠吴华杰包燕平薛正学武殉马富平
关键词:转炉炼钢轴承钢生产工艺洁净度
文献传递
一种二硼化钛条形纳米片的制备方法
本发明公开了一种二硼化钛条形纳米片的制备方法,包括以下步骤:将金属钛、镍和硼粉按一定比例要求放置于水冷铜坩埚中,在惰性气体保护下,于真空感应熔炼炉中熔化为合金液;合金液冷却凝固成Ti‑Ni‑B合金;将上述制备的合金进行电...
任淑彬贾楠明飞赵洋曲选辉
文献传递
一种用于转炉偏底出钢的方法
一种用于转炉偏底出钢的方法,其特征是将转炉出钢口设计在转炉下部,出钢口最上端位置在钢液面下,最下端高于出钢后炉内仅剩炉渣后的熔渣面10~20厘米,出钢口的直径为10~20厘米,当冶炼达到终点后,将转炉倾斜20°~60°角...
包燕平崔衡岳峰吴华杰刘建华徐保美高海亮贾楠蒋静
文献传递
板坯单流连铸中间包的流场优化
2009年
通过水模型实验,针对现场中间包流场存在的问题,对影响流场的关键因素进行正交优化试验并验证;本文主要在优化后最佳方案的基础上,对不同插入深度和湍流抑制器对中间包流场的影响进行研究,并研究了在非稳态浇注过程中,不同工况下中间包钢液最低液位的变化。试验结果表明:综合考虑RTD曲线和流场显示,保持中间包液面稳定,拉速为1.2m/m in,在正交优化的最佳方案的情况下,采用圆形湍流抑制器,插入深度为90mm时,中间包内流场较好,死区比例小,平均停留时间长;非稳态浇注过程中采用有坝和圆形湍流抑制器的中间包时,钢液的最低液位比较合理。
安航航包燕平李太全贾楠
关键词:中间包流场
RH精炼循环流量优化的水模型研究被引量:11
2009年
以70 t钢包RH精炼装置为原型建立了1:3.27水模型,用流速法测量RH循环流量。分析了实际工艺条件下钢水的RH循环流量以及上升管吹气量、吹气孔内径、吹气孔高度、浸渍管插入深度等参数对RH循环流量的影响,并得出优化工艺参数。70 t钢包RH精炼实验结果表明,当上升管吹气量1 200 L/min,吹气孔内径3 mm时,轴承钢平均[O]比原工艺降低3×10^(-6);超低碳钢碳含量可降低到0.002%以下。
艾新港包燕平吴华杰马鑫贾楠
关键词:RH精炼水模型
共1页<1>
聚类工具0