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蒋文学

作品数:22 被引量:97H指数:5
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文献类型

  • 19篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 21篇石油与天然气...

主题

  • 5篇油藏
  • 5篇水井
  • 5篇注水
  • 4篇低渗
  • 4篇低渗透
  • 4篇低渗透油藏
  • 4篇压裂
  • 4篇增注
  • 4篇降压增注
  • 3篇单井
  • 3篇单井产量
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  • 2篇底水气藏
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  • 2篇油田

机构

  • 17篇低渗透油气田...
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  • 6篇中国石油天然...
  • 3篇中国石油
  • 2篇西安石油大学
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  • 1篇陕西科技大学
  • 1篇中国石油大学...
  • 1篇玉门油田
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  • 1篇陕西延安石油...

作者

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  • 6篇李楷
  • 5篇王玉功
  • 5篇赵倩云
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  • 2篇文果
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  • 1篇郑维师
  • 1篇王蓓
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传媒

  • 5篇钻采工艺
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  • 1篇当代化工
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  • 1篇石油钻探技术
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  • 1篇石油天然气学...
  • 1篇长江大学学报...
  • 1篇石油化工应用

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 5篇2012
  • 3篇2011
  • 3篇2010
22 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
苏里格气田致密底水气藏堵水压裂技术被引量:3
2017年
针对苏里格气田致密底水气藏压裂改造后易沟通水层,造成含水率上升快,有效期短等问题,通过自主研发固化封堵剂,基于颗粒沉降规律和压裂裂缝的扩展情况,结合苏里格气田E区块的储层地质特征,优选射孔位置等工艺参数,将堵水与压裂结合在一起形成了底水致密气藏堵水压裂技术。苏里格气田E区块的14口井应用了堵水压裂技术,与采用常规压裂技术的邻井相比,平均产水量降低了62.6%,平均产气量提高明显。这表明固化封堵剂可在储层条件下固化形成低渗封堵层封堵底水上升,实现降低产水量,提高产气量的目的。
文果蒋文学郑维师
关键词:致密砂岩底水油气藏封堵剂压裂苏里格气田
苏里格气田西区堵水压裂技术研究与应用
2018年
为了提高苏里格气田西区底水气藏压后单井产能,降低产水量,文章开展了底水气藏堵水压裂技术研究。该技术基于配套工作液首先同时压开气、水层,然后利用温控固化下沉剂特性封堵底部水层,最后上部气层充填支撑剂,到达降水增产改造目的。室内对研发的温控化学固化下沉剂和温控型携带液从固化、导流、膨胀性、黏温和沉降速率等方面进行了测试,结合堵水压裂工艺参数优化,形成了底水气藏堵水压裂技术。该技术现场2口井试验表明,苏里格气田西区底水气藏改造含水率下降70.8%,产气量大幅度提升,取得了较好的增产效果,为提高底水油气资源的动用程度开辟了新方向。
蒋文学文果苏伟东
关键词:底水气藏
低渗透油藏中高含水油井增产技术研究与应用被引量:14
2012年
长庆油田储层属于典型的低渗透,需要注水进行开发,随着开发时间的延长,部分区块进入开发中后期,油井含水不断上升,给油井增产改造带来了很大困难。通过对长庆低渗透储层特征、开发现状、见水原因分析的基础上,通过室内研究,形成了注水井深部调剖、油井堵水、堵水压裂、裂缝深部暂堵酸化等中高含水油井增产技术。目前在现场应用61口井,取得了较好的措施效果,为长庆油田低渗透储层中高含水油井提高单井量进行了有力探索。
达引朋任雁鹏王玉功郭亮赵倩云蒋文学
关键词:低渗透中高含水期裂缝提高单井产量
环82区长8酸敏储层前置酸压裂技术研究与应用被引量:3
2015年
随着油田滚动勘探开发的不断深入,长庆陇东油田长8储层部分区块物性变差,采用常规加砂压裂工艺,单井产量偏低,需要探索新的工艺以提高单井产量。针对长庆陇东油田长8储层特点,室内开发了一套适应于长8酸敏储层的前置酸酸液体系,与目前体系比较,改进后前置酸酸液体系对研究区岩屑溶蚀率提高了35.4%,对胍胶压裂液的破胶液黏度降低了42.1%,岩心伤害率降低了67.9%,体现了较好的储层适应性。通过PT软件模拟提出了前置酸压裂工艺中的前置酸酸液用量强度、施工排量、关井时间。经现场32口井试验,长8酸敏储层前置酸压裂改造技术在环82区试油日产油量提高了20.4%,取得了较好的增产效果。
蒋文学葛海江宁忠宏金娜刘亭李勇李刚辉
高效强抑制性粘土稳定剂研发及应用被引量:4
2012年
山西永和天然气风险勘探区块前期压裂改造增产效果均不理想,未达到地质预测目标。岩心敏感性评价结果表明,储层具有很强的水敏性,前期液体体系对岩心伤害率平均高达61.6%。室内结合储层地质特征,开发出了一种高效粘土稳定剂NT-2,并对中间产物进行表征测试,对比评价了该产品粘土防膨性能和岩心颗粒抗浸泡、抗冲刷能力。结果显示,该产品粘土防膨、抗浸泡和抗冲刷性能优良,并且不影响压裂液体系流变性能,同时降低了压裂液对储层岩心伤害率。现场施工顺利,平均单层试气产量比前期改造提高了3.4倍,为后续开发提供了可靠的技术支撑和优化思路。
蒋文学李韦韦李楷万向臣陈涛侯宇昌王蓓
关键词:水敏粘土矿物防膨性能
一种新型抗凝析油起泡剂的研制与性能研究被引量:5
2010年
针对起泡剂耐温、耐盐及抗凝析油的性能特点,结合中海油某油气田气藏的特点,同时根据表面活性剂的起泡和稳泡性能,研制出了一种新型抗凝析油起泡剂。对该新型抗凝析油起泡剂进行一系列性能评价,得出新型抗凝析油起泡剂在室温下蒸馏水含40%的凝析油中,泡沫质量分数77%,半衰期14.67min;在140℃下含40%的凝析油的某油田地层水中泡沫质量分数70%,半衰期5min。该起泡剂与某油田压裂液添加剂配伍性能良好,适合该压裂液体系。
蒋文学李楷周然赵倩云汪小宇李勇李养池
关键词:凝析油半衰期非离子表面活性剂
一种高温缓蚀剂的合成工艺探讨被引量:5
2010年
以芳香酮、醛和芳香胺为原料,用微波辐射法合成了一种高温酸化用缓蚀剂。采用正交试验法确定了缓蚀剂合成的最佳工艺条件:微波反应功率为800W,介质的pH值为2,反应时间为15min,反应物料配比(酮:醛:胺)为1∶2∶1.2。在20%HCl及土酸中加2.5%(体积分数)缓蚀剂,N80钢片在16MPa、140℃条件下动态腐蚀评价达到行业一级标准。合成的缓蚀剂分子在钢片表面产生一层吸附膜达到缓蚀目的,并和复配物通过协同效应提高缓蚀性能。
蒋文学李楷李勇赵倩云朱家杰
关键词:微波辐射法正交试验
新型酸化液体系在复杂水井中的研究与应用被引量:1
2011年
针对长庆油田开发现状,建立了分步解堵思路,开发了一套酸化解堵液体系。结果表明,采用预处理液体系(3%盐酸+3%琥珀酸+0.5%柠檬酸+1%缓速剂HSJ+2%渗透剂STJ+5%有机分解剂YFJ)处理4 h后,胍胶和聚合物破胶液残渣的分解率分别为82.3%和96.0%,岩屑溶蚀率为11.3%;采用前置液体系(4%已二胺四乙酸+5%溶垢剂RGJ+2%渗透剂STJ)处理16 h后,硫酸钙的溶解率达86.5%,硅胶和氟硅酸钠的溶解率分别为100%和97.5%;采用主体液体系(20%复合酸+3%缓速剂HSJ+0.3%柠檬酸+5%渗透剂STJ+6%分子成膜剂CMJ)处理4 h后,岩屑的溶蚀率为38.9%。此外,预处理液和主体酸体系还具有很好的缓速性能,预处理液与CaCO3反应0.5 h时H+浓度是5%HCl体系H+浓度的9.1倍,主体酸体系与CaCO3反应0.5 h时H+浓度是土酸体系H+浓度的12.2倍。该技术已在现场成功实施15井次,改造后平均降压6.9 MPa,日增注9.6 m3,目前累计增注31060 m3,取得了较好的试验效果。
李楷蒋文学王忍峰赵倩云李勇任雁鹏
关键词:降压增注注水
一种气井井筒用新型中性清防垢剂的研究与应用被引量:5
2017年
针对苏里格下古气田因出水引起井筒缓慢堵塞,导致部分井产量下降的问题,开展了堵塞原因分析。为了减少入井液对管柱的腐蚀、延缓检修周期,开发出一种中性清防垢剂。产品室内评价结果表明:该产品16h对堵塞物溶解率可达到95%以上,对管柱腐蚀极低;质量浓度为40mg/L时,对不同种类无机垢的阻垢率达到80%以上,可延缓井筒结垢周期。产品现场应用3井次,解除了井筒堵塞,平均单井日产气量提高了213.3%。
蒋文学万向辉金娜
关键词:解堵
复合表面活性剂降压增注体系研究及性能评价被引量:3
2021年
针对低渗透油藏注水井注入压力高、注水量下降快以及注水开发效果较差的问题,室内将非离子型表面活性剂SSR-2和双子表面活性剂GS-89进行复配,研究出一种复合表面活性剂降压增注体系,具体配方为:0.25%非离子型表面活性剂SSR-2+0.25%双子表面活性剂GS-89。复合表面活性剂降压增注体系综合性能评价结果表明,体系具有良好的表面活性和界面活性,可使表面张力降低至18.7mN·m^(-1),界面张力值降低至0.0087 mN·m^(-1);此外,体系还具有良好的润湿性能、防膨性能、耐温性能和抗盐性能。降压增注岩心驱替实验结果表明,注入0.6 PV的复合表面活性剂体系后,可使天然岩心的驱替压力降低率达到30%以上,具有良好的降压增注效果,能够满足低渗透油藏注水井降压增注施工的需要。
彭凌刚黄国强杨谨敏蒋文学
关键词:低渗透油藏注水井复合表面活性剂界面活性降压增注
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