您的位置: 专家智库 > >

于晓明

作品数:5 被引量:2H指数:1
供职机构:中国石油天然气集团公司更多>>
发文基金:中国石油天然气集团公司科技项目更多>>
相关领域:石油与天然气工程自动化与计算机技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇石油与天然气...
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇气井
  • 1篇带压
  • 1篇低压气井
  • 1篇应急抢险
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列模型
  • 1篇水量
  • 1篇天然气井
  • 1篇泡排剂
  • 1篇气库
  • 1篇气田
  • 1篇气液两相
  • 1篇抢险
  • 1篇注采
  • 1篇注采井
  • 1篇节能
  • 1篇解堵
  • 1篇解堵措施
  • 1篇井间
  • 1篇井口

机构

  • 5篇中国石油天然...
  • 2篇低渗透油气田...
  • 1篇川庆钻探工程...
  • 1篇中国石油天然...
  • 1篇中石油江汉机...

作者

  • 5篇于晓明
  • 2篇杨青松
  • 2篇任磊
  • 1篇李明星
  • 1篇周志平
  • 1篇张云
  • 1篇吕江
  • 1篇张立辉
  • 1篇何贯中
  • 1篇张学明
  • 1篇邓丽君
  • 1篇郭亮
  • 1篇刘伟
  • 1篇陈怀兵
  • 1篇刘伟

传媒

  • 1篇材料保护
  • 1篇广州化工
  • 1篇油田节能
  • 1篇石油化工应用
  • 1篇中国石油和化...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2023
  • 1篇2022
  • 1篇2005
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
抽油机井间抽控制器应用情况及效果评价被引量:2
2005年
文中针对抽油机井间抽制度难于确定、不便于执行的缺点,介绍了抽油机井间抽控制器的工作原理和应用效果。为有效执行抽油机井间抽制度、提高泵效、节约电量、延长机杆泵使用寿命提供了一条新的思路。
何贯中于晓明张立辉
关键词:间抽泵效抽油机节能井间
靖边气田低压气井深度解堵措施研究及应用
2023年
针对靖边气田部分气井井筒较脏、油套压差逐渐增大、气井产能下降快、存在井筒及储层结垢趋势的问题,以分析结垢物的化学成分及结垢机理为依托,提出了低压气井油管暂堵分段清洗+近井地带注气气驱深度解堵技术思路,通过完善堵塞判识流程,配套形成气井解堵药剂体系,确立改造范围、用量计算、工序及加注制度等关键参数,制定标准作业程序及技术要求,保障工艺推广应用,达到增产增效、预防气井结垢的目的。通过现场试验应用,表明该工艺具有很好的效果,能够起到清洗井筒垢物、解除近井地带堵塞、恢复气井产能的目的,为气井持续稳产提供了重要保障。
杨青松杨飞任磊张旬于晓明
关键词:低压气井复合解堵降本增效
储气库注采井气液两相冲蚀模型及结果仿真
2022年
针对储气库注采井管柱的气液两相流冲蚀环境建立两相流冲刷腐蚀仿真模型。其中以气相为连续相,液相为离散相,加入液相与壁面的碰撞过程以及蒸汽在壁面的析出过程,得到管柱内两相流流体状态分布;基于液滴与壁面的碰撞过程,建立流体介质对管柱的冲刷磨损模型;将电化学腐蚀模型与冲刷磨损模型进行耦合计算,得到电化学腐蚀—冲刷磨损耦合作用模型。基于此耦合模型开展管壁冲刷腐蚀仿真分析,得到温度梯度、压力梯度、流速梯度对冲蚀速率的影响关系。结果表明:温度、压力、流速均会导致管材冲蚀速率的增加,其中温度较低时管材的冲蚀速率增加较快,之后冲蚀速率增加较慢;冲蚀速率随着压力的增加基本呈线性增加的关系;冲蚀速率随着流速的增加先缓慢增加,流速达到10 m/s左右后快速增加,临界冲蚀流速在12~15 m/s之间。
李明星周志平于晓明吕江邓丽君刘伟
关键词:储气库注采井气液两相冲蚀
全封闭带压修阀技术试验及现场应用
2024年
随着气田持续开发,采气井口装置长期受H2S、 C O2、地层水腐蚀以及密封部件老化,导致近几年气井井口阀门刺漏事件频繁发生。为进一步缩短气井井口阀门发生刺漏后的处置时间,提高应急抢险效率,本文针对井口阀门漏气部位结构特点,结合外部带压堵漏技术原理,通过优化快速堵漏工具结构、选材,制定了合理的施工工艺,形成了全封闭带压修阀工艺,并经过室内模拟试验,系统地对该工艺的可靠性进行了验证和完善。2017年起靖边气田试验采用全封闭带压修阀技术进行气井井口阀门刺漏应急治理。应用结果表明,全封闭带压修阀工艺现场使用灵活性高、能够快速控制阀门刺漏,消除气井安全隐患;该工艺无需压井作业,具有施工周期短、安全环保、不污染地层、经济效益明显等优点,为气井安全生产提供了有力的保障。
杨青松张学明陈界学于晓明曹佳
关键词:天然气井带压应急抢险安全生产
基于气井产水量预测的泡排剂加注制度优化
2023年
针对目前气井泡排剂加注制度仅凭经验制定,无法满足现场产出水的动态变化,提出基于时间序列模型的天然气井产水量预测方法,根据产水量预测结果调整泡排剂加注制度,指导现场生产。以苏南气田两口产水气井为研究对象,采用简单移动平均法、加权移动平均法、趋势移动平均法和指数平滑法进行产水量预测,依据预测数据和实际观察值的均方根误差(RMSE)、期望值绝对偏差(EVAD)和总产水量相对误差的对比,优选气井产水量预测方法,并根据预测结果优化泡排剂加注制度,并进行现场试验。结果表明:趋势移动平均法不适合气井的日产水量预测,简单移动平均法、加权移动平均法和指数平滑法能够满足气井现场产出水预测要求。对于产水量波动较大的气井,也可采用上述三种预测方法,但在预测过程中需要注意基础数据的选取。根据指数平滑法预测的气井产水量结果优化泡排剂加注制度能够显著提高气井产量,1#气井和2#气井的产气量分别提高了26.37%和28.03%。
陈怀兵张云于晓明任磊郭亮
关键词:时间序列模型泡排剂
共1页<1>
聚类工具0