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庞春敏

作品数:4 被引量:13H指数:2
供职机构:上海交通大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:冶金工程一般工业技术电气工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇冶金工程
  • 2篇电气工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 4篇取向硅钢
  • 4篇硅钢
  • 3篇无取向
  • 3篇无取向硅钢
  • 2篇铁损
  • 2篇退火
  • 2篇脱氧
  • 2篇炼钢
  • 2篇炼钢工艺
  • 1篇氮化
  • 1篇氮化铬
  • 1篇电磁性能
  • 1篇退火温度
  • 1篇消除应力
  • 1篇消除应力退火
  • 1篇RH
  • 1篇
  • 1篇CR
  • 1篇磁性
  • 1篇磁性能

机构

  • 4篇宝山钢铁股份...
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇武汉科技大学

作者

  • 4篇庞春敏
  • 3篇陈晓
  • 3篇张峰
  • 1篇李光强
  • 1篇王波

传媒

  • 2篇电工材料
  • 1篇武汉科技大学...
  • 1篇特钢技术

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2010
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
非取向硅钢中Cr的行为及其对钢的电磁性能的影响被引量:5
2010年
结合工业化生产的典型钢种,探讨了目标Si含量为0.45%的非取向硅钢中Cr的行为及其对消除应力退火后钢的电磁性能的影响。研究结果表明,Cr能细化晶粒,抑制退火过程中晶粒的长大,从而降低了钢的电磁性能。冶炼过程中,应将其含量严格限制在0.03%以内。钢中含Cr氮化物的析出温度约为913 K,析出行为发生在热轧精轧和卷取过程中,并且随退火温度和Cr含量的增加,钢的磁滞损耗显著增加,而涡流损耗变化不大。
张峰王波陈晓庞春敏
关键词:氮化铬消除应力退火电磁性能
无取向硅钢50A600的工艺探究
2015年
针对中牌号无取向硅钢50A600屈服强度低的问题,采用添加P元素、调整连续退火机组退火温度等手段进行改善。通过试验,得出合适的工艺能够使50A600牌号钢的铁损值P15/50稳定在4 W/kg左右,同时屈服强度达到280 MPa以上的强度要求。通过对材料改进前后电磁性能、力学性能、磁化曲线及晶粒度的对比,认为改进后的材料可替代原材料。
庞春敏
关键词:无取向硅钢退火温度
炼钢工艺对0.1%Si硅钢铁损的影响被引量:1
2010年
结合工业化生产的0.1%Si硅钢,探讨了精炼RH吹氧方式和数量、FeAl预脱氧效果、脱气时间以及连铸钢水镇静时间、杂质元素含量等对该钢种电磁性能的影响。结果表明,精炼RH生产过程中,应尽量做到自然脱碳,特殊情况下的最大吹氧量应限制在100 N.m3以内;合理的FeAl预脱氧效果是,在加入FeSi、FeMn进行合金化之前,将钢中的游离氧含量控制在140×10-6左右,并将连铸成品T[O]含量控制在80×10-6~140×10-6。此外,为有效去除钢中的夹杂物,还应尽量延长连铸钢水镇静时间,并将精炼RH脱气时间限制在8~9 min之间。
张峰陈晓庞春敏
关键词:RH脱氧无取向硅钢铁损
炼钢工艺和成分体系对B50A1300硅钢铁损的影响被引量:7
2010年
以低牌号B50A1300硅钢为研究对象,探讨了精炼RH吹氧量、w[Mn]2/w[Si]比值、FeAl预脱氧效果以及连铸钢水镇静时间等对B50A1300硅钢铁损的影响。结果表明,当精炼RH过程吹氧量大于160 Nm3时,钢的铁损迅速劣化;合适的钢成分体系是将w[Mn]2/w[Si]比值严格地控制在0.5以内;最佳的FeAl、FeSi脱氧效果是将FeAl、FeSi脱氧后钢水含氧量分别控制在140×10-4%左右和90×10^-4%-140×10^-4%。
张峰李光强陈晓庞春敏
关键词:脱氧无取向硅钢铁损
共1页<1>
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