李福云
- 作品数:4 被引量:20H指数:3
- 供职机构:西安航天动力试验技术研究所更多>>
- 发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域:航空宇航科学技术更多>>
- N_2O_4真空排放试验研究被引量:3
- 2006年
- 真空状态对高空液体火箭发动机的工作过程具有重要影响,研究液体火箭发动机高空点火、真空排放等过程时,必须对所采用的推进剂在真空状态与地面状态下的差别进行仔细研究。本文以某型高空发动机的真空排放过程为研究对象,根据排放管路中流速相等和流动时间相等的原则,设计了缩尺试验件,对N_2O_4真空排放过程进行了试验研究。结果表明,N_2O_4真空排放流量的轻微减少对发动机实际排放效果影响很小。
- 刘昌波张涛李福云
- 关键词:液体火箭发动机
- 载人登月舱下降发动机技术研究被引量:12
- 2011年
- 通过对国内外登月舱下降发动机的研究历史及最新进展的综合分析,提出了我国登月舱下降发动机初步方案:挤压式系统方案,重点考虑N_2O_4/MMH组合,也可以考虑LOX/煤油组合;泵压式系统方案,重点开展LOX/LCH_4膨胀循环变推力发动机技术研究。开展载人登月舱下降发动机的技术研究将对我国月球探测、火星探测等工程提供坚实的技术保障。
- 刘昌波兰晓辉李福云
- 关键词:载人登月登月舱
- 液体火箭发动机涡轮壳体温度偏高原因研究被引量:2
- 2013年
- 分析了液体火箭发动机001~003试车时发生器排气壳体和涡轮进排气壳体的温度变化情况。应用非稳态传热方法对实际结构仿真了003次试车时发生器在不同流量、不同效率时涡轮壳体温度的变化情况,得出了该次试车时涡轮壳体温度偏高的主要原因是发生器燃烧效率偏高。
- 张忠利张蒙正李福云
- 关键词:液体火箭发动机涡轮仿真计算试车
- LOX/LCH_4变推力发动机技术初步研究被引量:3
- 2010年
- 对国内外变推力发动机和LOX/LCH4发动机的研究进展进行了总结,在此基础上,提出了一种LOX/LCH4变推力发动机系统方案。在深入分析的基础上,对此方案进行了功率平衡和推力室传热计算,结果表明该系统方案完全能够实现10:1推力变比。LOX/LCH4变推力发动机可以广泛应用于多种运载器和航天器中,对我国探月及后续的载人登月工程均可以提供技术支持,对LOX/LCH4发动机的技术发展和未来的载人登陆火星等任务都具有深远影响。
- 刘昌波李福云兰晓辉林革
- 关键词:火箭发动机